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108
启炉置换
4
保压
观察PIT04B02压力曲线
保持压力10分钟,压降≤0.001MPa
启炉置换
5
通知泄压
告知现场保压合格,开XV04B11
氮气气密合格
启炉置换
6
泄压
打开XV04B11,PCV04B02设定阀位100%
炉内压力≤0.02MPa
启炉置换
7
通知通炉筒水
告知现场通炉筒水
1.V04B02液位>600mm 2.停炉冷却水泵运行,泵压>0.62MPa
启炉置换
8
通炉筒水
开XV04B13,TV04B04设定开度3%
接到现场还原炉夹套气已排完,再操作XV04B13、TV04B04
启炉置换
9
提高炉筒水流量
增加TV04B04开度
1.回水温度>120℃才能提流量。 2.流量控制>=50m³/h
启炉置换
10
氮气循环置换
重复第2步(升压至0.55MPa)、第6步
确认已置换3遍
启炉置换
11
通知取样
告知现场氮气置换结束,取样检测微氧、露点
炉内压力≥0.1MPa
启炉置换
12
化验取样
氮气流量设200kg/h,设定压力0.1MPa,往VG2平吹取样。
微氧≤500PPM,露点≤-40℃(合格)
启炉置换
13
通知热紧
告知三楼取样合格,现在热紧底盘
炉筒水温度>130℃
启炉置换
14
进氢前泄压
关闭XV04B07,往VG2泄压至0.010MPa
确认同侧只有一台还原炉在泄压
启炉置换
15
通知现场氢气升压置换
告知现场:准备进氢气。关闭XV04B07、XV04B11手阀,开XV04B05手阀
炉内压力<0.010MPa
启炉置换
16
氢气升压
打开XV04B05,炉内进氢气
1.调节FV04B03开度使流量为65kg/h 2.尾气压力PCV04B02压力上升至0.6MPa
启炉置换
17
通知现场检漏
告知现场底盘,模块查漏
XV04B05已经关闭
启炉置换
18
氢气保压
观察PIT04B02压力曲线
保压10分钟,压降<0.001MPa
启炉置换
19
通知现场开VG1
通知现场打开VG1手阀
氢气保压合格
启炉置换
20
泄压
打开XV04B10,调节PV04B02开度泄压到0.025MPa
确认压力泄至0.025MPa,泄压过程中注意807压力
启炉置换
21
氢气循环置换
打开XV04B05,调节 FV04B03使流量为65kg/h,炉内充压至0.55MPa,后关闭重复第21步
确认已置换7遍
启炉置换
22
通知化验室
告知现场氢气置换结束,取样检测氢中氮
炉内压力0.55MPa
启炉置换
23
化验取样
氢气流量设65kg/h,炉内充压到0.4MPa,通知现场开取样口
氢中氮≤500ppm(合格)
顺控启炉
1
检查还原炉状态
中控检查该还原炉参数并通知现场检查
检查参数均在正常范围无报警
顺控启炉
2
通知现场检查
通知现场检查阀门状态及参数
现场显示阀门开度与中控反馈信号一致
顺控启炉
3
汇报可以启炉送电
通知现场填写送电票
双方沟通确认
顺控启炉
4
接到调度通知已送电
接到调度通知该还原炉301已送电
双方沟通确认
顺控启炉
5
通知电气二三楼准备启炉
通知现场再次确认阀位状态,关闭所有阀门,还原电气及二三楼做好监护工作
与中控对讲机确认2遍,现场人员已到位
顺控启炉
6
击穿硅芯
在205步点“确认”按钮
启动电流35A
顺控启炉
7
进视孔氢
中控将还原炉切出顺控,手动打开XV04A03后通知现场缓慢打开视孔氢手阀,观察压力上涨后投入顺控
中控观察尾气压力正常
顺控启炉
8
进回收氢
通知现场打开回收氢手阀,中控点击301步对应的“确认”按钮
36/48对棒:设定氢气FV04A03流量15分钟调至55kg/h同时自动升电流至210A进行空烧(72对棒流量75kg/h,电流170A)
顺控启炉
9
联通尾气
尾气压力到达0.45MPa时通知现场开尾气手阀,尾气压力设定0.53MPa时自动打开XV04A09
观察尾气压力升至0.53MPa时,XV04A09及时开到位
顺控启炉
10
空烧
空烧20分钟通知三楼査漏及查看炉内情况
现场多关注炉况
顺控启炉
11
进料
通知三楼査漏及查看炉内情况可以进料后,二楼打开TCS管线手阀,中控点击305步对应的“确认”按钮
36/48对棒:30分钟提到料表初始流量电流加至190A(72对棒电流170A)
顺控启炉
12
发生沉积反应
自动料量至设定初始值时,开始进入307步开始沉积反应
还原炉运行时中控关注参数是否正常,现场关注炉内情况
高压击穿
1
通知现场送送电票
中控检查该还原炉参数并通知现场检查,检查完毕后送送电票
现场显示阀门开度与中控反馈信号一致,该还原炉已具备启炉条件
高压击穿
2
等待调度通知
确认301已送电
以调度通知为准
高压击穿
3
通知还原电气打压准备
告知电气该还原炉启炉,检查DCS控制勾选
确认控制方式和炉号
高压击穿
4
通知还原二三楼准备启炉
告知现场做好监护工作
与现场确认两遍,确定现场人员已到位
高压击穿
5
进行主变合闸
顺控步进到205步,点确认
确认主变已合到位,启动电流35A
高压击穿
6
打压系统合刀闸
在所选打压系统界面检查激活电流电压,给定电流电压,确认无误后打压系统合刀闸
打压系统刀闸已合
高压击穿
7
高压击穿
72对棒:先选定C1相,点启动开始打压,后依次打压A1B1A2B2C2
72对棒:激活电流55A电压500V,给定电流40A电压3600V
高压击穿
8
null
36/48对棒(除双良):选定A1相,选定自动打压A1-B1,点启动开始打压
36/48对棒:激活电流35A电压590V,给定电流36A电压3600V
高压击穿
9
打压系统分闸
所有相击穿完成,并全部切到还原,刀闸控制柜分闸
确认刀闸控制柜已分闸
手动启炉
1
检查还原炉状态
中控检查该还原炉参数
检查参数均在正常范围无报警
手动启炉
2
通知现场检查
检查阀门状态及参数
检查参数均在正常范围无报警
手动启炉
3
汇报可以启炉送电
通知现场填写送电票
双方沟通确认
手动启炉
4
接到调度通知已送电
接到调度通知该还原炉301已送电
电已送
手动启炉
5
通知还原电气,还原二三楼准备启炉
通知现场再次确认阀门状态,关闭所有阀门,还原电气及二三楼做好监护工作
等待电气、现场三楼、二楼回复可以启炉
手动启炉
6
击穿硅芯
详细操作见打压附件 2高压击穿作业卡(36/48/72对棒)
硅芯全部击穿
手动启炉
7
加电流
15分钟电流加到空烧电流值
缓慢操作
手动启炉
8
通视孔氢
中控打开XV04A03后通知现场缓慢打开视孔氢手阀
中控观察尾气压力上涨
手动启炉
9
进回收氢
通知现场打开回收氢,尾气管线手阀
中控打开XV04A05并调流量 36/48对棒:设定氢气FV04A03流量15分钟调至55kg/h 72对棒流量75kg/h
手动启炉
10
联通尾气
尾气压力到0.52MPa中控打开XV04A09
观察尾气压力
手动启炉
11
空烧
空烧20分钟通知三楼査漏及查看炉内情况
现场多关注炉况
手动启炉
12
进料
通知二楼打开TCS管线手阀
中控打开XV04A04并调流量(20分钟进到初始料量)
手动启炉
13
投自动(电流)
电流按料表投自动升,料量、氢气、电流按照料表进行修改
确认与料表一致
手动启炉
14
提料
还原炉运行时中控关注参数是否正常,现场关注炉内情况
按照料表正常运行
停炉置换
1
使用回收氢吹扫
回收氢吹扫2H,160kg/h吹扫1小时后,打开XV04B08,将FCV04B02打开10%,继续吹扫1H
注意尾气压力,不要波动过大
停炉置换
2
更改低温氢吹扫
关闭XV04B05,打开XV04B06,氢气流量维持160kg/h不变,继续吹扫2H
可开XV04B06同时关闭XV04B05,以确保氢气流量和尾气压力平稳
停炉置换
3
通停炉水
改低温氢的同时,通知现场人员,断炉筒水通停炉水,得到现场人员已断水回复后,中控关闭XV04B13和TV04B04
收到现场人员停炉水通上回复后,中控人员需注意停炉水罐回水温度是否上涨。断炉筒水时,注意速度不可过快,防止汽化器压力波动
停炉置换
4
改氮气
对讲机通知现场人员关闭回收氢低温氢尾气手阀,打开氮气VG1管线手阀,中控关闭XV04B06,XV04B07,XV04B09,FV04B02和FV04B03
确认阀门关闭到位,如有异常及时联系仪表人员处理,再进行下一步工艺操作
停炉置换
5
泄压
打开XV04B10并打开PV04B02向807泄压,炉内压力降至0.05MPa
控制调节阀泄压,注意807压力,使807压力在调度要求范围内
停炉置换
6
氮气升压
打开XV04B07和FV04B03使流量为500kg/h,炉内冲压至0.55MPa,然后关闭XV04B07和FV04B03。重复上一步泄压操作,氮气憋放6-7次
控制调节阀泄压,注意807压力,使807压力在调度要求范围内
停炉置换
7
氮气吹扫
通知现场关闭VG1手阀打开VG2手阀,打开XV04B07和XV04B11,调节FV04B03使流量为100kg/h,炉内充压至0.1MPa吹扫,等待取样结果
氮气置换次数足够,方可对空吹扫,氮中氢<0.2%和氯化氢<5ppm(合格)
停炉置换
8
泄压
取样合格后,将炉内压力泄压至0.005MPa以下,通知现场关闭氮气VG2管线手阀,等待拆炉
对于暂时不拆的炉子,炉内压力冲至0.55MPa封压,待拆炉前重新取样泄压
顺控停炉
1
通知停炉
按照计划及料量,电话通知调度准备停炉
沟通确认炉号
顺控停炉
2
通知停炉
对讲机通知三楼准备停炉
沟通确认炉号
顺控停炉
3
炉筒水调节阀切除自动
点开炉筒水调节阀XV04A04操作面板,点击调节阀手动
炉筒水调节阀手动按钮变为绿色
顺控停炉
4
检查参数
选择要停的还原炉
确认还原炉运行时间
顺控停炉
5
检查参数
点开顺控参数
401步降电流设定外圈800A,内圈700A,降电流时间40分钟,降料时间5分钟,氢气设定200kg/h,稳定时间10分钟。402步电流设定外圈400A,内圈260A,降氢气和电流时间35分钟,氢气设定160kg/h
顺控停炉
6
停炉
顺控页面307步点击”确认“开始停炉
确认炉号无误
顺控停炉
7
记录
计算消耗
登记停炉信息
手动停炉
1
汇报
通知调度:某还原炉现在准备停炉
调度沟通确认无误
手动停炉
2
通知三楼
通知三楼,某还原炉准备停炉
三楼人员回复确认
手动停炉
3
炉筒水调节阀切除自动
点开炉筒水调节阀TV04A04操作面板,点击调节阀手动
炉筒水调节阀手动按钮变为绿色
手动停炉
4
降TCS
TCS流量每次降200kg/h,直至降完,通知二楼关闭TCS手阀,此过程共5分钟,(72对棒10分钟)
XV04A04关闭状态,FV04A02归零,流量FI04A02归零
手动停炉
5
降氢气
a.TCS流量降到0时氢气流量同时降为200kg/h,根据停炉时氢气余量计算每次降多少。
a.氢气流量计FI04A03显示200kg/h
手动停炉
6
降电流
停炉开始40分钟每次每相-50A将电流降为外圈800A,内圈700A,以上过程40分钟完成。空烧10分钟,空烧完成后继续降电流,35分钟电流降至外圈400A,内圈260A
还原炉电气参数实际电流根据给定写入下降
手动停炉
7
断电
单相点击停止运行,主变控制栏点击分闸按钮
电气参数画面处给定写入电流值外全部归零,单相运行状态为停止,主变控制栏红色
手动停炉
8
记录
计算消耗
登记停炉台账
手动停炉
9
停电票
办理停电票
做好301断电时间记录
通停炉冷却水
1
检查停炉水罐液位
停炉冷却单元界面,检查停炉水液位
停炉水液位500mm-1000mm
通停炉冷却水
2
检查停炉水泵
停炉冷却单元界面,检查停炉水泵是否运行
停炉水泵出口压力0.7MPa-0.8MPa
通停炉冷却水
3
下达通停炉水指令
通知现场通停炉水
沟通确认炉号无误
通停炉冷却水
4
关阀门
得到现场关手阀通知后,关闭XV04A13和TV04A04
注意炉通水上水压力,不可同时两台及以上还原炉同时断炉通水
通停炉冷却水
5
确认已通停炉水信息
接受现场反馈停炉水已通信息并确认
与现场对讲机重复确认,泵压恢复正常
通停炉冷却水
6
观察参数
到停炉冷却单元确认参数
停炉水罐回水温度上涨,停炉水泵出口压力下降且无大幅度波动,停炉水已通好
通停炉冷却水
7
计算停炉水循环时间
停炉水循环达到规定时间,做压水准备
36/48/72对棒停炉水循环对应时间分别为3.5h/4h/5h
停炉冷却水水压水
1
确认使用压缩空气
联系调度,申请使用压缩空气压水
停炉水循环时间到达,准备压水,一线二线协调,错开时间使用压缩空气
停炉冷却水水压水
2
检查停炉水罐液位
停炉冷却单元界面,检查停炉水液位
停炉水罐液位480mm-700mm
停炉冷却水水压水
3
下达压水指令
通知现场下达压水指令
双方沟通确认炉号,对讲机重复确认
停炉冷却水水压水
4
关闭排放水阀
收到现场通知,关闭停炉水排放水XV04A27,现场缓慢开压缩空气(一线由中控开调节阀充压)
双方沟通确认,对讲机重复确认
停炉冷却水水压水
5
检查停炉水罐液位
注意停炉水罐液位是否上涨
二楼现场通知开始压水后,停炉水罐液位上涨230mm左右
停炉冷却水水压水
6
重复压水操作
听现场通知,反复开关XV04A27
大约3分钟开一次,经过3分钟再关,吹扫排放水管残留水
停炉冷却水水压水
7
检查停炉水泵出口压力
停炉冷却单元界面,检查停炉水泵出口压力
停炉水泵出口压力0.7MPa-0.8MPa,断停炉水后,停炉水泵出口压力上涨,通知水系统调整
停炉冷却水水压水
8
压水完成
接到二楼水已压完通知打开排放水XV04A27,冬季注意防冻,压缩空气保持常吹
打开排放水XV04A27
停炉冷却水水压水
9
通知三楼工艺
通知三楼工艺人员,已压停炉水的炉筒水管线加装盲板
对讲机重复沟通确认
汽化器停车
1
接收指令,确认汽化器停车
确认由汽化器供料的还原炉仅剩下1-2台且该还原炉即将停止生产
汽化器对应还原炉已停炉剩1-2台
汽化器停车
2
通知调度汽化器需要停车
接到调度允许后,准备对汽化器停车
得到部门确认开车指令
汽化器停车
3
断料
还原炉逐台断料,调节LV04A01开度缓慢关为0,关闭XV04A01。通知现场关闭进料手阀
还原炉停炉断料,液位不再下降
汽化器停车
4
断高温水
最后一台还原炉断料同时,通知现场、水系统关闭高温水手阀,观察汽化器压力不再上涨。
汽化器压力降至0.7MPa,还原炉断料完成
汽化器停车
5
通知现场对汽化器做好压料准备
中控联系现场压料,压力低可以补充氢气压力充至0.6MPa压料
调度允许压料