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汽化器停车
6
通知调度对汽化器压料
得到允许后,现场打开排残手阀,将料压完后关闭手阀,封压
汽化器液位降至0mm
炉体冷却水停车
1
降低负荷
确认已无还原炉需要炉体冷却水。炉体冷却水已逐渐降负荷至仅有一台泵运行
只有一台泵在运行,打循环
炉体冷却水停车
2
联系调度停用蒸汽凝液
联系调度,准备停C12/C2,询问是否能操作
调度回复可以操作
炉体冷却水停车
3
关闭C12
中控通知现场关闭C12手阀
C12手阀已关闭
炉体冷却水停车
6
关闭C2
中控逐渐手动减小LV04B03a阀位,直至关闭,关闭后反馈现场
C2调节阀LV04B03已关闭,并已反馈现场
炉体冷却水停车
7
联系调度停用蒸汽
联系调度准备停S2,询问是否能操作
调度回复可以操作
炉体冷却水停车
8
关闭蒸汽
得到允许后,中控关闭管道S2管线上切断阀XV04B21A
S2管线上切断阀XV04B21A已关闭,并已反馈现场
炉体冷却水停车
9
闪蒸罐降温
闪蒸罐循环缓慢降温
正常循环降温
炉体冷却水停车
10
打开放空阀
注意闪蒸罐温度,降至100℃以下,打开放空阀
蒸罐温度降至100℃以下放空阀已开
炉体冷却水停车
11
降低闪蒸液位
提前办理电子联锁票,联系调度,闪蒸罐液位往循环水排水,液位排至300mm以下停泵。
闪蒸罐液位排至300mm
炉体冷却水停车
12
总管排水
中控关闭PV04B10A-1/2,从总管末端还原炉充压,上水从泵回流管线进入闪蒸槽,回水打开PV04B10A-1/2进入闪蒸罐
总管水已压完
炉体冷却水停车
13
关闭回水总管阀门
水压完后中控关闭PV04B10A-2,关闭后反馈现场
炉体回水阀门已关闭
底盘水停车
1
调整负荷
确认已无还原炉需要底盘水冷却。底盘冷却水已逐渐关闭二楼底盘水阀门停泵至仅有一台泵运行
只有一台泵在运行,打循环
底盘水停车
2
关闭C12
联系调度,准备停C12,中控通知现场逐步关闭C12
调度回复可以操作确认现场关闭
底盘水停车
3
关闭C2
中控通知现场逐步关闭C2凝液
确认现场关闭
底盘水停车
4
联系调度停用蒸汽
联系调度准备停S2,询问是否能操作
调度回复可以操作
底盘水停车
5
关闭蒸汽
得到允许后,中控关闭管道S2管线手阀
底盘闪蒸蒸汽手阀已关闭
底盘水停车
6
闪蒸罐降温
底盘闪蒸罐循环缓慢降温
正常循环降温
底盘水停车
7
打开放空阀
注意闪蒸罐温度,降至100℃以下,打开放空阀
蒸罐温度降至100℃以下放空阀已开
底盘水停车
8
降低闪蒸液位
提前办理电子联锁票,联系调度,闪蒸罐液位往循环水排水,液位排至300mm以下停泵。
闪蒸罐液位排至300mm
底盘水停车
9
总管排水
关闭底盘闪蒸回水调节阀,从南北侧总管末端还原炉充压,上水从泵回流管线进入闪蒸槽,回水打开PV04B15A进入闪蒸罐
总管水已压完
底盘水停车
10
关闭回水总管阀门
水压完后中控关闭PV04B10A-2,关闭后反馈现场
炉体回水阀门已关闭
电极水停车
1
汇报
通知调度电极水停用
所有还原炉停止运行
电极水停车
2
断电极水
通知二楼还原炉逐台断水
注意总管压力控制0.52MPa以下
电极水停车
3
停泵
根据水量需求调整电极水泵运行数量
电极水泵解除联锁
电极水停车
4
断电极调功柜水
逐个断电极调功柜水
注意总管压力控制0.52MPa以下
电极水停车
5
停止塔循环
闭式冷却塔停止水循环
V04A04温度TT04A21低于30℃
电极水停车
6
排液
通知水系统电极水罐排液
液位联锁解除
电极水停车
7
电极水停止
汇报调度电极水停止运行
所有电极水泵停止运行、所有闭式冷却塔停止循环、所有还原炉停止电极水循环、所有还原炉调功柜水停止循环
尾气管线停用置换
1
通知现场检查
尾气界区阀关闭,所有还原炉气路手阀
DCS冷却单元画面,尾气切断阀XV04B30关到位
尾气管线停用置换
2
中控检查
还原炉所有气路切断阀处于关闭状态,调节阀开度为0
确认阀门关到位,异常阀门及时联系仪表处理
尾气管线停用置换
3
选取还原炉
选取尾气管末端还原炉置换(例如一线北侧尾气管线置换从1号炉进氮气,从45号炉VG1泄压)
还原炉氮气保压合格,微氧露点合格,联通还原炉对尾气总管进行充压
尾气管线停用置换
4
联系调度
联系调度置换尾气管线,往807泄压
尾气界区手阀关闭,XV04B30关闭,尾气总管内无介质流动
尾气管线停用置换
5
泄压
通知现场,开还原炉VG1泄压手阀,总管泄压至0.05MPa
注意807压力不超18kpa
尾气管线停用置换
6
通知现场开手阀
通知现场打开还原炉氮气手阀,尾气手阀,VG1手阀
重复确认指令
尾气管线停用置换
7
氮气升压
a、中控打开1号炉XV04B07和FV04B03 b、打开XV04B09和PCV04B02 c、尾气总管升压至0.4MPa
PCV04B02需全开,由于还原炉与尾气总管相连,故还原炉尾气压力即可视为尾气总管压力
尾气管线停用置换
8
氮气泄压
打开VG1切断阀XV04B10,向807缓慢泄压
关闭XV04B07,FV04B03,XV04B09和PCV04B02不关闭,炉内压力≤0.05MPa,然后关闭XV04B10
尾气管线停用置换
9
氮气置换
重复第7、8步操作
注意观察807压力,控制在要求范围内
尾气管线停用置换
10
通知取样
通知现场氮气置换结束,打开取样口通知化验室取样氮中氢
炉内压力≥0.1MPa等待取样
尾气管线停用置换
11
化验取样
打开XV04B09和XV04B10,现场打开取样口
氮中氢≤0.2%(合格)
尾气管线停用置换
12
氮气封压
取样合格后,关闭还原炉XV04B05、XV04B06、XV04B07、XV04B10
FV04B03阀位设定为0%,PCV04B02阀位设定为0%,炉内压力保持0.1MPa,尾气总管0.1MPa封压
尾气管线停用置换
13
通知现场关闭手阀
通知现场关闭还原炉尾气、氮气、VG1手阀
置换结束
氢气管线停用置换
1
关闭界区阀
系统氢气循环全部停止,联系调度关闭回收氢管线界区阀
回收氢界区阀已关闭
氢气管线停用置换
2
总管泄压
界区阀确认关闭后,选取总管末端还原炉,从1号炉回收氢管线进入还原炉泄压807至0.05MPa
总管压力泄至0.05MPa以下
氢气管线停用置换
3
选取置换还原炉
选取末端还原炉从1号炉充压至总管从2号炉泄压憋放置换
明确置换流程
氢气管线停用置换
4
开阀门
联系现场开1#炉氮气、回收氢、低温氢手阀,2号炉回收氢、低温氢、VG1手阀
阀门确认打开
氢气管线停用置换
5
氮气升压
打开1号炉XV04B07,XV04B05,XV04B06,打开2号炉XV04B05,XV04B06将总管压力充至0.4MPa
总管充压至0.4Mpa
氢气管线停用置换
6
氮气泄压
当总管至2号炉压力充至0.4MPa,打开2号炉VG1泄压至0.05MPa
总管泄压至0.05MPa
氢气管线停用置换
7
氮气置换
重复以上置换步骤6-7次
确认置换次数
氢气管线停用置换
8
取样
从2号炉取样口及总管导淋处取样,氮中氢及氯化氢取样合格
氮中氢<0.2% 氯化氢<5ppm
氢气管线停用置换
10
氮气封压
置换完成取样合格后,氮气封压
氮气常吹或封压防止可燃气富集
联锁急停复启操作
1
急停
还原炉联锁急停,中控查看联锁原因,立即进行急停复位,打开尾气切断阀保持氢气吹扫
联系现场检查有无异常
联锁急停复启操作
2
查联锁原因
中控查看联锁条件,若还原炉超温导致急停,及时联系现场检查阀门流量计,调节阀等,对设备进行排气
原因查明故障排除后准备复启
联锁急停复启操作
3
切换炉筒水为手动
点开炉筒水调节阀XV04A04操作版面,点击调节阀手动
炉筒水调节阀手动按钮变更绿色
联锁急停复启操作
4
检查参数
查看还原炉流量压力温度是否正常,现场阀门状态正常,无泄漏
仪表故障已排除,电气急停已复位
联锁急停复启操作
5
复启
时间短,可将DCS给定电流降至260A上位机点起,若长时间未复启则要联系电气对还原炉重新打压
三楼硅棒无异常,电气检查完毕,允许复启后再操作
联锁急停复启操作
6
上位机电流恢复
击穿完成后,电流上位机每相恢复电流给定值300A/h,通知三楼查看。有无亮点,若有则降低电流增幅
电流增加要匀速缓慢,防止电流过快,硅棒裂棒
联锁急停复启操作
7
查看炉内温度正常恢复进料
三楼人员查看炉内温度正常后恢复进料
炉温合适
联锁急停复启操作
8
恢复料量及氢气
根据料量恢复情况缓慢恢复氢气
电流恢复时间60分钟,TCS恢复时间50分钟
联锁急停复启操作
9
恢复至急停前投入顺控
料量与氢气恢复至急停前状态时投入顺控,电流恢复至DCS电流值时可将本机电流控制转为DCS电流控制
核对急停前料量氢气,电流,阀门开度等参数
联锁急停复启操作
10
自动控制炉筒水
待炉筒水温度上升至160℃,点开炉筒水调节阀操作面板,设置自动控制
炉筒水温度TT04A04显示160℃
联锁挂起恢复
1
汇报
电话通知调度,该还原炉需要挂起
以领导通知为准
联锁挂起恢复
2
联系现场
通知现场该还原炉进行挂起操作
调度回复可以挂起
联锁挂起恢复
3
切换炉筒水为手动
点开炉筒水调节阀XV04A04操作版面,点击调节阀手动
炉筒水调节阀手动按钮变更绿色
联锁挂起恢复
4
检查参数
进入还原炉参数设置页面
检查HOLD状态氢气80kg/h,电流比率0.7
联锁挂起恢复
5
挂起
顺控页面点击挂起按钮
点击操作后关注实际参数是否正常,且挂起按钮变绿
联锁挂起恢复
6
通知现场关闭TCS手阀
通知二楼关闭TCS手阀
TCS切断阀关闭,调节阀归零
联锁挂起恢复
7
等待调度通知(恢复进料)
调度通知挂起炉可以恢复正常运行
以调度通知为准
联锁挂起恢复
8
检查参数及阀门
参数设定界面检查挂起恢复参数,检查TCS手阀打开
电流恢复时间60分钟,TCS比率0,TCS恢复时间50分钟
联锁挂起恢复
9
取消挂起恢复进料
将还原炉投入顺控,在顺控界面取消挂起按钮,再点击挂起复位按钮
点击操作后关注实际参数是否正常,且挂起复位按钮变绿
联锁挂起恢复
10
自动控制炉筒水
待炉筒水温度上升至160℃,点开炉筒水调节阀操作面板,设置自动控制
炉筒水温度TT04A04显示160℃
反吹
1
联系调度该还原炉需要反吹
该还原炉已具备反吹条件
双方确认,回复可反吹,已通知尾气回收注意尾气压力
反吹
2
通知现场开手阀
通知现场开VG1手阀
现场回复VG1手阀已开
反吹
3
将炉内压力泄至微正压
开XV04B10,调节PV04B02开度,将炉内压力泄至微正压
炉内压力≤0.05MPa(泄压过程中注意807压力)
反吹
4
通知现场开手阀
通知现场关VG1手阀,开低温氢,回收氢,视孔氢,尾气手阀
双方确认手阀已开,视孔氢已通
反吹
5
中控操作反吹
进氢气:使用氢气保护进料与视孔氢管线
开XV04B05,FV04B03开度10%
反吹
6
连尾气进行反吹
开PV04B02开度100%,打开XV04B09,10s后关闭,再打开XV04B09,压力与尾气压力平衡后关闭
平稳操作,以防尾气回收压力波动较大
反吹
7
静置
现场关闭视孔氢手阀,中控关闭XV04B05,XV04B09
静置30min
反吹
8
与尾气连通
打开XV04B09,PV04B02投0.53MPa自动
已与尾气连通
反吹
9
进氢气与尾气循环
开XV04B05,调节FV04B03使流量10min提到200kg/h
与尾气连通后平吹2h,将氯硅烷置换到CDI
反吹
10
通知现场开手阀
通知现场开VG1手阀
已平吹2小时,XV04A/B05, XV04A/B09,已关闭,中控与现场阀门状态一致
反吹
11
泄压
开XV04B10,调节PV04B02开度,将炉内压力泄至0.05MPa
炉内压力≤0.05MPa(泄压过程中注意807压力)
反吹
12
通知现场开关阀门
联系现场关VG1手阀,开视孔氢手阀
双方确认视孔氢已通
反吹
13
继续反吹
重复5,6,7步操作
确认已反吹三次完成
反吹
14
通知现场开关阀门
通知现场关低温氢,回收氢,尾气手阀,开氮气VG1手阀
按附件停炉氮气置换操作
高压测绝缘
1
通知二 三楼做防护
告知现场该炉要高压测绝缘,现场检查并做好防护
确认现场防护已做
高压测绝缘
2
联系电气送电
告知电气该还原炉要送电高压测绝缘,现场摇表测绝缘已合格
电气回复该还原炉电已送
高压测绝缘
3
通知现场准备测绝缘
通知二三楼人员到该还原炉处监护
双方沟通确认,现场人员已到位
高压测绝缘
4
开始高压测绝缘
在打压界面手动合刀闸,选项(绝缘测试和系统绝缘测试允许,所测相),点启动,并对数据进行记录
电压给定5000V,所有相已测试合格,现场人员反馈现场未发现异常
高压测绝缘
5
通知电气断电(绝缘测试合格)
刀闸控制分闸
双方沟通确认,电气回复该还原炉已断电
高压测绝缘
6
通知现场绝缘测试合格,电已断
联系现场:电已断,绝缘测试合格, 并将数据拍照,反馈到群里
二三楼防护已取消
雾化处理
1
通知现场看炉内情况
中控发现电压突然下降,炉筒水流量在短时间内减少
现场回馈炉内雾化
雾化处理
2
调整还原炉料量
提高配比(手动):打开FV04B03在原来的基础上手动加10kg氢气。与现场沟通看是否还要加氢气或降料。降料与上操作一致,手动减100kg
现场看炉内清晰
雾化处理
3
调整还原炉配比
提高配比(自动):将界面上手动偏移在原基础上上调,与现场沟通看是否还要继续加氢气或降料
现场看炉内清晰
雾化处理
4
调整还原炉电流
降电流在电流偏移先减20A,通知现场观察炉况,看是否还要调整
现场看炉内清晰,雾化已好转
雾化处理
5
通知现场看炉况
通知现场看炉内是否清晰
现场回复雾化已好转
雾化处理
6
恢复
炉内变清澈后,逐步恢复电流和配比
恢复过程中,多与现场交流,确认炉内有无反复雾化现象
倒炉联锁处理
1
汇报
电话通知调度,还原炉急停
1分钟内完成
倒炉联锁处理
2
切出顺控
进入顺控界面点击自动按钮
启动按钮变成灰色
倒炉联锁处理
3
联锁复位
点击停车复位
解除阀门联锁状态,阀门联锁标志去除