stage
stringclasses 35
values | serial
int64 1
24
| task
stringlengths 2
18
⌀ | action
stringlengths 4
101
| target
stringlengths 3
108
|
|---|---|---|---|---|
倒炉联锁处理
| 4
|
关闭TCS
|
FIC04A02切换为手动状态,开度设置为0.通知现场关闭手阀
|
FIC-04A02显示流量为0
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倒炉联锁处理
| 5
|
联通尾气
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打开XV04A09
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1分钟内完成,控制炉内压力≤0.57MPa
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倒炉联锁处理
| 6
|
通入氢气
吹扫
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开XV04A05切断阀,FV04A03改为手动,设定开度5%
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XV04A09已经全开,炉内压力≤0.55MPa
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倒炉联锁处理
| 7
|
提氢气大
流量
|
FV04A03点击快增
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流量提升至200kg/h,FIC_04A03流量为200kg/h,20分钟完成
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倒炉联锁处理
| 8
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炉筒水解手动控制
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点开炉筒水调
节阀TV04A04
操作版面,
点击调节阀手动
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炉筒水调节阀手动按钮变更绿色
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倒炉联锁处理
| 9
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主变分闸
|
主变分闸
|
主变分闸完成
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倒炉联锁处理
| 10
|
填写停炉
信息
|
计算消耗填写停炉台账
|
信息完整正确
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倒炉联锁处理
| 11
|
送停电票
|
填写停电票
|
变压器号填写正确
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倒炉联锁处理
| 12
|
通知现场
已经断电
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告知现场:
该还原炉电已断,
可以切换还原
带电警示牌
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在接到调度
回复后通知
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亮环、亮点处理
| 1
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降电流操作
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在得到现场三楼人员通知某一相若出现亮点或亮环后,应对该相进行单次单相降电流30-50A
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应密切关注该相的电压电流情况
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亮环、亮点处理
| 2
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提料操作
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若30分钟后,若单相降电流亮点亮环并无好转,应进行降配比0.2,提料50kg/h-100kg/h,通知三楼人员密切关注该相亮点亮环及炉内情况
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应密切关注该相电流电压情况
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亮环、亮点处理
| 3
|
恢复后操作
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待该相亮点亮环长好后,应根据炉内实际情况逐渐恢复电流
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应密切关注炉内生长情况
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跳相处理
| 1
|
跳相处理
|
跳相后15s内点击跳相处理
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TCS降1000kg,氢气维持原来不降。(点击跳相处理后需关注实际降料降电流情况)
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跳相处理
| 2
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复启1
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单相电流系数更改,直至电流为200-300A,还原电气单台还原炉页面该相点击启动。观察实际电流增加情况
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电气面板中电流实际显示为200-300
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跳相处理
| 3
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复启2
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优先复内圈,若不成功换一项;若再跳相且有复起相,则复起另外两项。例如A1B2跳相,复起B2;C1B2又跳相,则复起A1或者C1,不再起B2。
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复启后实际电流瞬间增至给定电流值
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跳相处理
| 4
|
恢复配比电流
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一线:30-60分钟恢复原来配比,60分钟后先恢复50A电流。二线:48对棒30-60分钟氢气恢复原来配比,TCS恢复300kg,根据三楼炉温情况适当补加电流。
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氢气、TCS、电流实际参数增长
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炉内毛刺处理
| 1
|
通知现场人员查看炉内情况
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中控电压降幅,总功率短时间内下降200KW以上
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双方沟通确认
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炉内毛刺处理
| 2
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反馈炉内严重毛刺
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现场与中控对照
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双方沟通确认
|
炉内毛刺处理
| 3
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请示领导查看
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收到领导指示,需停炉处理
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双方沟通确认
|
炉内毛刺处理
| 4
|
停炉处理
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可选择手动或者顺控停炉,断料后通知现场关TCS手阀
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双方沟通确认
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还原炉自控程序投用
| 1
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创建批次
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打开自控程序总览表,找到计划启炉的炉子,点击“创建批次”
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1自控程序正常
2不同还原炉所属操作按钮,界面以白灰颜色做了区分
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还原炉自控程序投用
| 2
|
更改批次
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1.更改各相对应硅芯高度
2.更改装炉日期和对应批次号
3.点击“新建批次”进行确认
4.确认创建成功通知
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查找装炉信息确定装炉硅芯高度以及规格(常规规格15*15mm和
系数无通知不做调整更改)
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还原炉自控程序投用
| 3
|
检查参数
|
点击进入“参数设置”,再次确认参数内硅芯高度
|
确认各项高度后,即可关闭设置界面。其它设定值无通知不可更改。
|
还原炉自控程序投用
| 4
|
检查界面
|
点击炉号进入界面,查看界面批号、电流、功率、物料等参数
|
检查参数是否已更改,各项参数以及累计值归零,界面无曲线。若仍有曲线参数,点击“刷新”
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还原炉自控程序投用
| 5
|
投入自动调节
|
点击“自动调节”
|
1.确认高压击穿完成且可正常运行,即可投入
2.按钮由红色变成绿色,并有语音播报,投入成功
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还原炉自控程序调整
| 1
|
配比调整
|
点击“Mmol”后数值区域,直接输入需要调整数值后确认。
Ammol为自控调整数值
Mmol为手动调整数值
|
运行参数异常或巡检发现异常再进行调整
例:炉内雾化需急提配比0.2,点击手动调整部分,输入叠加后的数值0.4即可
|
还原炉自控程序调整
| 2
|
功率调整
|
点击“TCS_P”后数值区域,直接输入需要调整数值后确认
|
所输入的偏移值为累计叠加值。
eg:原有偏移40,现需再加50,则输入90即可
|
还原炉自控程序调整
| 3
|
TCS调整
|
点击“Mtcs”后数值区域,直接输入需要调整数值后确认。
AmTCS为自控调整数值
Mtcs为手动调整数值
|
所输入的偏移值为累计叠加值。
eg:原有偏移0,现需再加50kg物料,则输入50即可。
调整物料后,氢气会同配比进行加减
|
还原炉自控程序调整
| 4
|
电流调整
|
点击“MC2”后数值区域,直接输入需要调整数值后确认。
Amxx为自控调整数值
Mxx为手动调整数值
|
所输入的偏移值为累计叠加值。
eg:原有偏移-15A,现需再降15A电流,则输入-30即可
|
还原炉自控程序调整
| 5
|
温偏调整
|
点击“温偏”后数值区域,直接输入需要调整数值后确认
|
所输入的偏移值为累计叠加值。
eg:原有偏移-1,炉内温度偏高,温偏-1,则输入-2即可
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还原炉自控程序调整
| 6
|
估值调整
|
点击“估值”后数值区域,根据差值更改预估产数值
|
估值内,C为计算直径,L为目标值经。
C>L 估值正 增加预估产
C<L 估值负 减小预估产
|
启炉置换排放氢回收
| 1
|
确认启炉氢气置换次数
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确认还原炉氢气气密合格,还原炉氢气置换憋放一次,第二次置换走排放氢管线泄压
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还原炉氢气置换1次完成
|
启炉置换排放氢回收
| 2
|
阀门切换
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通知现场关闭含氢废气手阀,打开排放氢管线手阀
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含氢废气手阀关闭,排放氢手阀打开
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启炉置换排放氢回收
| 3
|
氢气升压
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通知现场打开回收氢手阀,还原炉打开回收氢切断XV04B05、FCV04B03氢气调节阀流量设定65kg/h,压力充至0.55MPa
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还原炉氢气充压至0.55MPa
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启炉置换排放氢回收
| 4
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氢气泄压
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通知现场打开排放氢管线手阀,中控打开XV04A/B12切断阀,打开PCV04A/B02尾气压力调节阀,将压力泄至0.05MPa
|
还原炉压力泄至0.05MPa
|
启炉置换排放氢回收
| 5
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氢气取样
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按照以上方法置换4次后备用
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置换憋放4次
|
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